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IFS 1715

🇩🇪 · Mainframe · Markus Framer

IFS 1718

🇩🇪 · Mainframe · Markus Framer

IFS 1721

🇩🇪 · Mainframe · Markus Framer

Wall Buildout

🇺🇸 · Hive 76 · tmeyer@hive76.org

We’re making good progress on the wall that will separate our basement woodshop. This is one of the last basement buildout tasks before we can officially open the new woodshop.

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IFS 1716

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IFS 1719

🇩🇪 · Mainframe · Markus Framer

IFS 1722

🇩🇪 · Mainframe · Markus Framer

Fablab CLOSED

🇮🇹 · ICTP SciFabLab · scifablab

The SciFabLab will be CLOSED from Monday 24 to Thursday 27 November 2025 included, to allow the hosting of an official training activity organized by ICTP and KFAS. We will open again to the public from Saturday 29. Lo SciFabLab rimarrà chiuso al pubblico da lunedì 24 fino a giovedì 27 Novembre, per ospitare un’attività di formazione organizzata da ICTP e KFAS. Riapriremo regolarmente da sabato 29 novembre.

ICTP SciFabLab

IFS 1717

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IFS 1720

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Drehmaschine hat jetzt ein Vierbackenfutter

🇩🇪 · Fablab Neckar-Alb · Jörg Römhild

Nachdem die Drehmaschine wieder läuft, wollen wir natürlich auch ihren Nutzungsbereich erweitern. Als erstes haben wir dafür ein 4-Backenfutter angebaut. „Angebaut“ bedeutet in diesem Fall: einen passenden Futterflansch besorgen und für die alte Gewindeaufnahme aufarbeiten, das 4-Backenfutter kaufen, auf den Flansch montieren und anschließend den Rundlauf messen und justieren. Im Netz haben wir einen passenden Flansch gefunden. Das 4-Backenfutter haben wir neu gekauft, da gebrauchte oft recht teuer sind – also hat sich das gelohnt. Die Aufnahme an der Spindel ist ein G 1″-Zollgewinde . Das hat ungefähr 33 mm Durchmesser und eine Steigung von 2,309 mm bzw. 11 Gänge pro Inch. Natürlich haben wir für die Arbeiten die Drehmaschine genutzt. Um das Gewinde zu schneiden, mussten wir zuerst die richtigen Wechselräder ermitteln und montieren. Danach haben wir ein Probegewinde gedreht – ein Außengewinde, weil das einfacher ist – und es mit der Gewindemesslehre überprüft, um sicherzugehen, dass alles passt. Dann ging es an den Flansch: Den Innendurchmesser auf 30,75 mm ausdrehen und anschließend mit einem 55°-Innengewindeschneider gefühlt hunderttausendmal Stück für Stück das Innengewinde eindrehen. Gegen Ende haben wir immer wieder versucht, den Flansch auf die Spindel zu drehen, bis er sauber gepasst hat. Als nächstes haben wir die vier Montagelöcher gebohrt und das Futter aufgeschraubt. Das ging relativ zügig – aber jetzt kommt ja noch das Feinjustieren: also der Teil, bei dem man den Rundlauf kontrolliert und mit leichten Schlägen mit dem Plastikhammer so lange korrigiert, bis alles wirklich rund läuft. Wir haben exakt 0 Schläge gebraucht. Futter auf den Flansch geschraubt, alles auf die Spindel montiert, Messuhr eingerichtet – und dann, wie im Video zu sehen: optimaler Rundlauf . https://www.fablab-neckar-alb.org/wp-content/uploads/2025/11/VID20251107171702.mp4

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